隨著近幾年煤炭、水等價格的大幅上漲,供熱成本大大增加,必須探求節(jié)能的新路子。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),一級網(wǎng)回水溫度高,一方面導致管網(wǎng)輸送的熱量不能充分利用,增加了輸配成本;另一方面也不利于汽輪發(fā)電機的安全運行。
因此,威海熱電廠對高溫水供熱系統(tǒng)進行了混水技術改造,在高溫水管網(wǎng)不更新、不擴徑、不增加的情況下,一級網(wǎng)回水溫度由70℃降低到50℃,增加了管網(wǎng)熱量輸送能力,最大限度降低供熱運行成本。--- 威海熱電廠 王淑蓮 鄧樹超 ;山東大學/山東省住房和城鄉(xiāng)建設廳 劉慶堂
1 概述
威海熱電廠目前的生產(chǎn)規(guī)模為八爐八機,其中,七臺機組為抽凝機,總?cè)萘?95MW。改造前冬季供暖采取兩種模式,即低溫循環(huán)水供熱和高溫水供熱。低溫循環(huán)水供熱是汽輪發(fā)電機組采用低真空運行方式,提高機組循環(huán)冷卻水溫度,使機組循環(huán)水參數(shù)滿足供暖需要,直接用于建筑采暖。供暖面積750萬平方米,設計供回水溫度為65/50℃。高溫水供熱是在熱電廠內(nèi)設有供熱首站,利用熱電廠新蒸汽(0.8MPa、280℃),經(jīng)汽——水換熱器換熱,高溫水經(jīng)一級網(wǎng)循環(huán)至二級換熱站,在各二級站經(jīng)水——水換熱器加熱低溫熱水,低溫熱水經(jīng)二級網(wǎng)對用戶供熱。供暖面積350萬平方米,一級網(wǎng)設計供回水溫度為125/70℃,二級網(wǎng)設計供回水溫度為65/50℃。
2 供熱系統(tǒng)的混水換熱改造
混水換熱系統(tǒng)改造內(nèi)容主要包括對二級換熱站改造、敷設循環(huán)水熱力主管道、采用計算機智能監(jiān)控與運行調(diào)節(jié)等。二級換熱站由傳統(tǒng)水——水換熱改造為混水換熱,供熱系統(tǒng)連接方式由間接連接變?yōu)橹苯舆B接。改造后,混水換熱系統(tǒng)主要由變頻混水泵、混水器、流量控制器、電動控制閥和自動控制系統(tǒng)組成。二級換熱站改造前、后工藝模式分別見圖1、圖2。
3 混水換熱供熱系統(tǒng)的運行
混水換熱將原有二級換熱站獨立熱網(wǎng)改造為直接連接熱網(wǎng)。機組凝汽器循環(huán)水系統(tǒng)與首站調(diào)峰加熱器系統(tǒng)采用并聯(lián)方式,既可同時運行,又可獨立運行。混水換熱供熱系統(tǒng)基本流程見圖3。
在冬季供熱的初、末寒期,室外氣溫較高,可直接利用機組循環(huán)水熱量進行供熱;當室外氣溫比較低或所帶供熱面積比較大,機組循環(huán)水供熱量不能滿足供熱要求時,首站調(diào)峰加熱器投入使用,調(diào)峰加熱器與凝汽器同時運行,一部分水進入調(diào)峰加熱器,通過蒸汽加熱提高其溫度,這樣可以保證一級網(wǎng)供暖溫度符合要求。二級站進行混水換熱運行,用戶的回水一部分經(jīng)混水循環(huán)泵加壓與一級網(wǎng)供水混合,作為二級網(wǎng)供水直接到用戶,一部分回水通過一級網(wǎng)回水管道送到廠內(nèi)凝汽器加熱。二級混水換熱站混水循環(huán)泵為變頻調(diào)節(jié)泵,利用熱網(wǎng)自動控制系統(tǒng),根據(jù)天氣溫度的變化調(diào)節(jié)流量和溫度,來保證用戶室內(nèi)供熱效果。
4 節(jié)能減排效益分析
(1)加熱蒸汽量變化
高溫水一級網(wǎng)循環(huán)流量4800t/h,回水至汽輪機凝汽器加熱提高15℃左右(汽輪機凝汽器進出口水溫溫差),則每小時利用熱量為:
4800×1000×15×4.18×103=301GJ
采暖期136天,則采暖期利用熱量為:
301×24×136=98.2萬 GJ
0.8MPa、280℃蒸汽焓值為3.099GJ/t,全年可節(jié)省蒸汽31.7萬噸,按供汽標煤耗130kg/t計算,全年可節(jié)省標煤4.12萬噸。
(2)用電量變化
改造前二級站用電量為:790×24×136=258萬kWh
改造后二級站用電量為:948×24×136=309萬kWh
因循環(huán)水量增加,增開熱網(wǎng)循環(huán)水泵2臺(2×1250kW),負荷按80%計算,用電量為:
1250×2×0.8×24×136=653萬kWh
采用低真空方式運行,停開冷卻塔循環(huán)水泵1臺(500kW),則少用電量為:
500×24×136=163萬kWh
則改造后增加用電量:653+309-258-163=541萬kWh
按發(fā)電煤耗400g/kWh計算,多耗標煤2164噸
(3)機組效率影響
因加熱高溫水,需一臺30MW的汽輪機作為熱源,采取低真空運行方式,汽輪機真空降低后,汽耗增加,影響發(fā)電約15%,則采暖期影響發(fā)電量:
30×24×136×15%=1469萬kWh
按廠發(fā)電煤耗400g/kWh計算,多耗標煤5876噸。
(4)用水量變化
汽輪機低真空運行,冷卻水不經(jīng)過冷卻塔,避免了水的蒸發(fā)損失,采暖期間每天節(jié)水約1500噸,采暖期可節(jié)水20萬噸。
綜上計算,改造后年可節(jié)約標煤3.32萬噸,按每噸標煤700元計算,則年節(jié)省資金2324萬元;節(jié)水20萬噸,折合74萬元,合計節(jié)省資金2398萬元,節(jié)能效果可觀;同時可減少二氧化碳及氮氧化物排放量8.3萬噸,減少硫化物排放量684噸,減少煙塵粉塵排放量95.7噸,減排效果顯著。
5 結論: 將傳統(tǒng)水——水換熱改造為混水換熱,可以實現(xiàn):
(1)縮小換熱溫差小,增加換熱量,顯著減少換熱站占地面積和投資;
(2)拉大一級網(wǎng)供回水溫差,提高管網(wǎng)供熱能力,大幅降低一次管網(wǎng)的投資;
(3)充分利用一級網(wǎng)的資用壓頭,減少換熱器阻力造成的循環(huán)動力消耗,大幅降低一級網(wǎng)和二級網(wǎng)的循環(huán)動力消耗;
(4)一級網(wǎng)回水溫度降低,提高了廠內(nèi)發(fā)電機組低真空運行安全性。








